人人妻人人爽人人狠狠一_天堂综合69激情综合_国产无码黄色网站_丰满妇女毛茸茸刮毛_乱肉合集乱500篇小说第一次

您的當(dāng)前位置:主頁 > 新聞中心 > 行業(yè)新聞 > 新型收塵器在水泥磨上的改造應(yīng)用

新型收塵器在水泥磨上的改造應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2016-03-19 17:02:05

某水泥廠擁有3臺(tái)水泥磨,光每月超標(biāo)排放的粉塵量就高達(dá)1149噸,這造成了極大的粉塵污染,致使生產(chǎn)車間出現(xiàn)臟、亂、差的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響工人的健康,同時(shí),被征收的排污費(fèi)也造成了成本的提高。為此,經(jīng)研究決定,從改造水泥磨收塵著手,全面治理。

一、改造前狀況

該廠設(shè)有三臺(tái)一級(jí)圈流水泥磨系統(tǒng),都采用旋風(fēng)除塵器和臥式電收塵的二級(jí)收塵,據(jù)觀察,粉塵凈化程度與電極潔凈程度有很大關(guān)系,電極愈潔凈,凈化程度愈高,當(dāng)水泥粉塵很快凝聚在陰極絲上形成圓柱狀,采取電磁振打清灰,難以振打干凈,時(shí)間不長就發(fā)生了電暈封閉現(xiàn)象,收塵效率大大降低。因此投產(chǎn)后不久,就成了薄弱環(huán)節(jié)。加上單倉泵跑灰,電收塵冒灰,喂料機(jī)飛灰,磨機(jī)產(chǎn)量低,事故多。通過參觀學(xué)習(xí),汄?yàn)樾L(fēng)和布袋組合在一起的新型復(fù)合式收塵器,即反吹扁袋收塵器是一種收塵效率高,構(gòu)造簡單,運(yùn)行可靠,維修操作方便、投資價(jià)格較低的設(shè)備,適宜水泥磨收塵。

二、改造應(yīng)用效果

1、提高粉磨效率,減少磨頭冒灰,改善環(huán)境衛(wèi)生

由于加強(qiáng)了磨內(nèi)通風(fēng),磨機(jī)平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高了2噸/時(shí)左右。磨內(nèi)負(fù)壓增加,杜絕磨頭冒灰,改善了環(huán)境衛(wèi)生。原設(shè)計(jì)磨尾出料排灰只有一道翻板閥,而且被水泥淤結(jié)不能活動(dòng),處于常開狀態(tài),漏風(fēng)嚴(yán)重,又加原風(fēng)機(jī)能力不大,磨內(nèi)通風(fēng)不好,細(xì)粉不能及時(shí)排出,影響粉磨效率。加強(qiáng)通風(fēng)后,產(chǎn)品細(xì)度有效率提高,減少過粉碎現(xiàn)象和緩沖作用,提高了粉磨效率。

2、收塵器收塵效率增加

由于排風(fēng)機(jī)能力改大,風(fēng)壓、風(fēng)量、風(fēng)速都有所增加,對(duì)電收塵器來說,因阻力較小,不能適應(yīng),未改前電收塵器效率為96.5%,小時(shí)冒灰量為174.24千克/時(shí)。更換成反吹扁袋收塵器后,收塵效率增加到99.96%,風(fēng)量增加了2.053標(biāo)米³/時(shí),排放量只有2.13千克/時(shí),細(xì)粉回收量較改前多收回飛灰172.11千克/時(shí),這樣也增加了磨機(jī)產(chǎn)量。

3、適當(dāng)提高了選粉機(jī)的循環(huán)負(fù)荷量,降低選粉效率,使磨機(jī)獲得增產(chǎn)效果

從循環(huán)負(fù)荷率公式和選粉效率公式來看,出磨、回粉、產(chǎn)品通過指定孔徑(0.080毫米)方孔篩的物料量(%),當(dāng)排風(fēng)加大后,磨內(nèi)細(xì)粉被風(fēng)吸到收塵器,出磨物料相對(duì)變粗,即入選粉機(jī)物料通過4900孔篩的通過量相對(duì)減少,若在回粉、產(chǎn)品相對(duì)穩(wěn)定情況下,循環(huán)負(fù)荷率要增加而選粉效率下降。因此在一定范圍內(nèi)適當(dāng)提高循環(huán)負(fù)荷量,說明磨內(nèi)物料增加,使磨內(nèi)物料流速加快,增大細(xì)磨倉物料粒度,減輕了粗磨倉的緩沖作用,從而進(jìn)一步強(qiáng)化了磨機(jī)的粉磨能力,使磨機(jī)產(chǎn)量提高。再者粗粉回磨再粉磨,必然增加成品中的小顆粒(細(xì)粉)含量,對(duì)充分發(fā)揮水泥強(qiáng)度也有好處。

通過上述改造應(yīng)用效果可以看出,新型的反吹扁袋收塵器收塵效果明顯,在水泥磨上有較好的應(yīng)用,不僅使粉塵排放量大減,也提高了產(chǎn)量,一舉兩得,這里推薦同樣為粉塵污染困擾的水泥廠一試。

某水泥廠擁有3臺(tái)水泥磨,光每月超標(biāo)排放的粉塵量就高達(dá)1149噸,這造成了極大的粉塵污染,致使生產(chǎn)車間出現(xiàn)臟、亂、差的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響工人的健康,同時(shí),被征收的排污費(fèi)也造成了成本的提高。為此,經(jīng)研究決定,從改造水泥磨收塵著手,全面治理。

一、改造前狀況

該廠設(shè)有三臺(tái)一級(jí)圈流水泥磨系統(tǒng),都采用旋風(fēng)除塵器和臥式電收塵的二級(jí)收塵,據(jù)觀察,粉塵凈化程度與電極潔凈程度有很大關(guān)系,電極愈潔凈,凈化程度愈高,當(dāng)水泥粉塵很快凝聚在陰極絲上形成圓柱狀,采取電磁振打清灰,難以振打干凈,時(shí)間不長就發(fā)生了電暈封閉現(xiàn)象,收塵效率大大降低。因此投產(chǎn)后不久,就成了薄弱環(huán)節(jié)。加上單倉泵跑灰,電收塵冒灰,喂料機(jī)飛灰,磨機(jī)產(chǎn)量低,事故多。通過參觀學(xué)習(xí),汄?yàn)樾L(fēng)和布袋組合在一起的新型復(fù)合式收塵器,即反吹扁袋收塵器是一種收塵效率高,構(gòu)造簡單,運(yùn)行可靠,維修操作方便、投資價(jià)格較低的設(shè)備,適宜水泥磨收塵。

二、改造應(yīng)用效果

1、提高粉磨效率,減少磨頭冒灰,改善環(huán)境衛(wèi)生

由于加強(qiáng)了磨內(nèi)通風(fēng),磨機(jī)平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高了2噸/時(shí)左右。磨內(nèi)負(fù)壓增加,杜絕磨頭冒灰,改善了環(huán)境衛(wèi)生。原設(shè)計(jì)磨尾出料排灰只有一道翻板閥,而且被水泥淤結(jié)不能活動(dòng),處于常開狀態(tài),漏風(fēng)嚴(yán)重,又加原風(fēng)機(jī)能力不大,磨內(nèi)通風(fēng)不好,細(xì)粉不能及時(shí)排出,影響粉磨效率。加強(qiáng)通風(fēng)后,產(chǎn)品細(xì)度有效率提高,減少過粉碎現(xiàn)象和緩沖作用,提高了粉磨效率。

2、收塵器收塵效率增加

由于排風(fēng)機(jī)能力改大,風(fēng)壓、風(fēng)量、風(fēng)速都有所增加,對(duì)電收塵器來說,因阻力較小,不能適應(yīng),未改前電收塵器效率為96.5%,小時(shí)冒灰量為174.24千克/時(shí)。更換成反吹扁袋收塵器后,收塵效率增加到99.96%,風(fēng)量增加了2.053標(biāo)米³/時(shí),排放量只有2.13千克/時(shí),細(xì)粉回收量較改前多收回飛灰172.11千克/時(shí),這樣也增加了磨機(jī)產(chǎn)量。

3、適當(dāng)提高了選粉機(jī)的循環(huán)負(fù)荷量,降低選粉效率,使磨機(jī)獲得增產(chǎn)效果

從循環(huán)負(fù)荷率公式和選粉效率公式來看,出磨、回粉、產(chǎn)品通過指定孔徑(0.080毫米)方孔篩的物料量(%),當(dāng)排風(fēng)加大后,磨內(nèi)細(xì)粉被風(fēng)吸到收塵器,出磨物料相對(duì)變粗,即入選粉機(jī)物料通過4900孔篩的通過量相對(duì)減少,若在回粉、產(chǎn)品相對(duì)穩(wěn)定情況下,循環(huán)負(fù)荷率要增加而選粉效率下降。因此在一定范圍內(nèi)適當(dāng)提高循環(huán)負(fù)荷量,說明磨內(nèi)物料增加,使磨內(nèi)物料流速加快,增大細(xì)磨倉物料粒度,減輕了粗磨倉的緩沖作用,從而進(jìn)一步強(qiáng)化了磨機(jī)的粉磨能力,使磨機(jī)產(chǎn)量提高。再者粗粉回磨再粉磨,必然增加成品中的小顆粒(細(xì)粉)含量,對(duì)充分發(fā)揮水泥強(qiáng)度也有好處。

通過上述改造應(yīng)用效果可以看出,新型的反吹扁袋收塵器收塵效果明顯,在水泥磨上有較好的應(yīng)用,不僅使粉塵排放量大減,也提高了產(chǎn)量,一舉兩得,這里推薦同樣為粉塵污染困擾的水泥廠一試。