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解決銅選廠碎礦產(chǎn)品粒度粗的技術(shù)改造實踐

發(fā)布時間:2016-01-21 17:24:34

某銅選廠在投產(chǎn)前期,碎礦存在的問題較多,后雖圍繞碎礦流程展開了技術(shù)改造,處理能力逐步達產(chǎn),但是碎礦終產(chǎn)品粒度仍比較粗,沒有得到終的改善,碎礦產(chǎn)品粒度-15mm以下粒級含量在87%以下,這無疑給該廠的一段磨礦施加了相當(dāng)大的壓力,提高了磨礦能耗,也致使后期選礦指標(biāo)不理想。為降低并改善碎礦產(chǎn)品粒度,選廠做出了大量的工作,效果顯著。

1、碎礦流程的技術(shù)改造

投產(chǎn)至今,為了達產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn),降低碎礦終產(chǎn)品的粒度,對碎礦的工藝流程進行了一系列的技術(shù)改造。其中影響較大的有:

首先對三段篩子的改造,選用新型篩面、改變其固定方式、改變篩孔尺寸。特別是大膽地將重型振動篩的篩孔由原設(shè)計的10Omm相繼減小到50mm和40mm,穩(wěn)定了三段破碎的均衡性,提高了處理能力,破碎粒度也得到了改善。

其次,針對原礦石中的鐵件不能準(zhǔn)確及時地發(fā)現(xiàn)和剔除,極易造成工藝故障的現(xiàn)象,對金屬探測器和除鐵裝置進行了技術(shù)改造,改造后大大提高了除鐵效率,減少了工藝故障。

再次,改建了粉礦分流工程。原來粉礦倉內(nèi)因進入大量的粉礦造成結(jié)拱嚴重,經(jīng)改造后,粗碎產(chǎn)品經(jīng)過重振篩和振動篩,篩下的粉礦流經(jīng)擴建的旁路系統(tǒng)卸入新建的地面礦倉,用圓盤給料機給到磨機給礦皮帶上,進入球磨作業(yè),這樣就避免了大量粉礦夾雜在粒礦中進入粉礦倉,基本上解決了粉礦倉內(nèi)礦料結(jié)拱的問題。

另外,將分別接運兩個系統(tǒng)中碎產(chǎn)品的18#、19#皮帶運輸機,合并為一條可逆運轉(zhuǎn)的皮帶運輸機,使兩個碎礦系統(tǒng)中碎以下作業(yè)可交叉運行,大大提高了破碎作業(yè)的靈活性和可開動率。

經(jīng)改造后現(xiàn)行碎礦流程為三段一閉路工藝流程(見下圖),分為粗碎、預(yù)篩分、中細碎、篩分4個車間,以兩個平行系列配置選礦設(shè)備。

 

2、經(jīng)濟責(zé)任制的制定與考核

選廠對碎礦工段制定了嚴格的經(jīng)濟責(zé)任制,廠職能部門對碎礦產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量逐月考核,計入工資和獎金承包制中。由于兩項指標(biāo)直接與經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤,促進了工段強化管理,改進措施,以保證碎礦產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量的穩(wěn)步提高。

3、積極開展“QC”攻關(guān)活動

投產(chǎn)初期,碎礦的處理能力不穩(wěn)定,產(chǎn)品粒度較粗,直接影響到選礦處理能力和選別指標(biāo)。選廠成立了提高碎礦終產(chǎn)品質(zhì)量“QC”攻關(guān)小組.該小組迄今為止,堅持不懈地進行了五個PDCA循環(huán),開展了一系列技術(shù)攻關(guān)和改造活動,取得了顯著的成效。

通過上述一系列工作的開展,選廠碎礦終產(chǎn)品粒度有所減小,同時粒度組成也得到了改善且較穩(wěn)定,這大大提高了球磨機的臺效和磨礦效率,銅、硫分離效率和選別指也穩(wěn)中有升,可見,上述技術(shù)改造措施非常成功。

某銅選廠在投產(chǎn)前期,碎礦存在的問題較多,后雖圍繞碎礦流程展開了技術(shù)改造,處理能力逐步達產(chǎn),但是碎礦終產(chǎn)品粒度仍比較粗,沒有得到終的改善,碎礦產(chǎn)品粒度-15mm以下粒級含量在87%以下,這無疑給該廠的一段磨礦施加了相當(dāng)大的壓力,提高了磨礦能耗,也致使后期選礦指標(biāo)不理想。為降低并改善碎礦產(chǎn)品粒度,選廠做出了大量的工作,效果顯著。

1、碎礦流程的技術(shù)改造

投產(chǎn)至今,為了達產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn),降低碎礦終產(chǎn)品的粒度,對碎礦的工藝流程進行了一系列的技術(shù)改造。其中影響較大的有:

首先對三段篩子的改造,選用新型篩面、改變其固定方式、改變篩孔尺寸。特別是大膽地將重型振動篩的篩孔由原設(shè)計的10Omm相繼減小到50mm和40mm,穩(wěn)定了三段破碎的均衡性,提高了處理能力,破碎粒度也得到了改善。

其次,針對原礦石中的鐵件不能準(zhǔn)確及時地發(fā)現(xiàn)和剔除,極易造成工藝故障的現(xiàn)象,對金屬探測器和除鐵裝置進行了技術(shù)改造,改造后大大提高了除鐵效率,減少了工藝故障。

再次,改建了粉礦分流工程。原來粉礦倉內(nèi)因進入大量的粉礦造成結(jié)拱嚴重,經(jīng)改造后,粗碎產(chǎn)品經(jīng)過重振篩和振動篩,篩下的粉礦流經(jīng)擴建的旁路系統(tǒng)卸入新建的地面礦倉,用圓盤給料機給到磨機給礦皮帶上,進入球磨作業(yè),這樣就避免了大量粉礦夾雜在粒礦中進入粉礦倉,基本上解決了粉礦倉內(nèi)礦料結(jié)拱的問題。

另外,將分別接運兩個系統(tǒng)中碎產(chǎn)品的18#、19#皮帶運輸機,合并為一條可逆運轉(zhuǎn)的皮帶運輸機,使兩個碎礦系統(tǒng)中碎以下作業(yè)可交叉運行,大大提高了破碎作業(yè)的靈活性和可開動率。

經(jīng)改造后現(xiàn)行碎礦流程為三段一閉路工藝流程(見下圖),分為粗碎、預(yù)篩分、中細碎、篩分4個車間,以兩個平行系列配置選礦設(shè)備。

 

2、經(jīng)濟責(zé)任制的制定與考核

選廠對碎礦工段制定了嚴格的經(jīng)濟責(zé)任制,廠職能部門對碎礦產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量逐月考核,計入工資和獎金承包制中。由于兩項指標(biāo)直接與經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤,促進了工段強化管理,改進措施,以保證碎礦產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量的穩(wěn)步提高。

3、積極開展“QC”攻關(guān)活動

投產(chǎn)初期,碎礦的處理能力不穩(wěn)定,產(chǎn)品粒度較粗,直接影響到選礦處理能力和選別指標(biāo)。選廠成立了提高碎礦終產(chǎn)品質(zhì)量“QC”攻關(guān)小組.該小組迄今為止,堅持不懈地進行了五個PDCA循環(huán),開展了一系列技術(shù)攻關(guān)和改造活動,取得了顯著的成效。

通過上述一系列工作的開展,選廠碎礦終產(chǎn)品粒度有所減小,同時粒度組成也得到了改善且較穩(wěn)定,這大大提高了球磨機的臺效和磨礦效率,銅、硫分離效率和選別指也穩(wěn)中有升,可見,上述技術(shù)改造措施非常成功。