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銅選廠節(jié)能降耗的改進(jìn)措施

發(fā)布時間:2015-12-31 17:13:25

某銅選廠在生產(chǎn)期間,電耗一直較高,占生產(chǎn)成本的一大部分,經(jīng)分析,電耗消耗主要存在于破碎和磨礦階段,磨礦階段大,于是,該廠采取了減小破碎產(chǎn)品粒度的措施來減輕磨礦作業(yè)以降低能耗,同時提高生產(chǎn)能力,具體的實施后,效果顯著。

一、選礦流程及功耗分析

某銅礦是中型有色金屬礦山。選礦廠生產(chǎn)規(guī)模為2500t/d,礦石硬度系數(shù)f=12~16。采用三段一閉路破碎、一段閉路磨礦的碎磨流程,磨礦細(xì)度為-0.074mm占58%。浮選采用一粗、二精、二掃流程。精礦經(jīng)兩段脫水,終產(chǎn)品為銅精礦。破碎流程如下圖所示。

 

選礦廠安裝的設(shè)備總數(shù)為198臺,裝機(jī)總?cè)萘繛?244kw,年耗電量達(dá)2060萬kW·h。碎磨是電耗較高的工序,占全廠耗電量的48.44%,其中破碎產(chǎn)品終粒度控制在9~12mm時,碎磨作業(yè)功耗較低。因此,該選廠采取減小碎礦產(chǎn)品粒度的措施,提高磨機(jī)處理能力是可行的,也是節(jié)省電能與鋼材消耗的有效途徑。

二、改進(jìn)措施

1、提高粗碎作業(yè)的破碎比。粗碎機(jī)為顎式破碎機(jī),其排口為110~130mm,負(fù)荷率僅為50%,說明粗碎機(jī)的潛力沒有得到充分發(fā)揮。過大的排礦粒度還影響了中碎機(jī)效率的提高。經(jīng)采取增加顎式破碎機(jī)固定襯板厚度,使排口減至70~90mm的措施后,粗碎作業(yè)的破碎比由原來的2.2提高到2.8,為中細(xì)碎作業(yè)效率的提高創(chuàng)造了有利條件。

2、更新中碎、細(xì)碎破碎機(jī)。原中碎圓錐破碎機(jī)及細(xì)碎圓錐破碎機(jī)已使用近30年,設(shè)備老化,大修周期短,效率低且排口難于調(diào)小。現(xiàn)將中碎機(jī)換成Φ1750圓錐破碎機(jī),細(xì)碎機(jī)換成Φ2200圓錐破碎機(jī),中碎及細(xì)碎機(jī)排口分別由原來的55mm、21mm減小到35mm和14mm,使碎礦產(chǎn)品終粒度由原來的24mm降到16mm。

3、強(qiáng)化篩分作業(yè),提高篩分效率。該銅礦地處江南,礦石含水、含泥量較大,造成篩分效率較低,僅為45%~64%。采取的改進(jìn)措施是:增設(shè)緩沖漏斗,擴(kuò)大給礦扇形漏斗面積,減緩礦石下滑速度,延長礦石在篩面上的停留時間,提高篩面的利用率。經(jīng)考查證實篩分效率達(dá)75%以上,閉路循環(huán)負(fù)荷明顯降低。

4、改善洗礦工藝,減少礦石含泥量,提高破碎及篩分效率。

破碎系統(tǒng)改造后,破碎產(chǎn)品的終粒度由24mm降至16mm,使磨機(jī)的處理能力提高約10.7%,磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)時間大幅降低,磨機(jī)的電能、鋼球和襯板消耗自然大為減少??梢?,該廠采取的措施非常有效,廣大用戶可作為借鑒。

某銅選廠在生產(chǎn)期間,電耗一直較高,占生產(chǎn)成本的一大部分,經(jīng)分析,電耗消耗主要存在于破碎和磨礦階段,磨礦階段大,于是,該廠采取了減小破碎產(chǎn)品粒度的措施來減輕磨礦作業(yè)以降低能耗,同時提高生產(chǎn)能力,具體的實施后,效果顯著。

一、選礦流程及功耗分析

某銅礦是中型有色金屬礦山。選礦廠生產(chǎn)規(guī)模為2500t/d,礦石硬度系數(shù)f=12~16。采用三段一閉路破碎、一段閉路磨礦的碎磨流程,磨礦細(xì)度為-0.074mm占58%。浮選采用一粗、二精、二掃流程。精礦經(jīng)兩段脫水,終產(chǎn)品為銅精礦。破碎流程如下圖所示。

 

選礦廠安裝的設(shè)備總數(shù)為198臺,裝機(jī)總?cè)萘繛?244kw,年耗電量達(dá)2060萬kW·h。碎磨是電耗較高的工序,占全廠耗電量的48.44%,其中破碎產(chǎn)品終粒度控制在9~12mm時,碎磨作業(yè)功耗較低。因此,該選廠采取減小碎礦產(chǎn)品粒度的措施,提高磨機(jī)處理能力是可行的,也是節(jié)省電能與鋼材消耗的有效途徑。

二、改進(jìn)措施

1、提高粗碎作業(yè)的破碎比。粗碎機(jī)為顎式破碎機(jī),其排口為110~130mm,負(fù)荷率僅為50%,說明粗碎機(jī)的潛力沒有得到充分發(fā)揮。過大的排礦粒度還影響了中碎機(jī)效率的提高。經(jīng)采取增加顎式破碎機(jī)固定襯板厚度,使排口減至70~90mm的措施后,粗碎作業(yè)的破碎比由原來的2.2提高到2.8,為中細(xì)碎作業(yè)效率的提高創(chuàng)造了有利條件。

2、更新中碎、細(xì)碎破碎機(jī)。原中碎圓錐破碎機(jī)及細(xì)碎圓錐破碎機(jī)已使用近30年,設(shè)備老化,大修周期短,效率低且排口難于調(diào)小?,F(xiàn)將中碎機(jī)換成Φ1750圓錐破碎機(jī),細(xì)碎機(jī)換成Φ2200圓錐破碎機(jī),中碎及細(xì)碎機(jī)排口分別由原來的55mm、21mm減小到35mm和14mm,使碎礦產(chǎn)品終粒度由原來的24mm降到16mm。

3、強(qiáng)化篩分作業(yè),提高篩分效率。該銅礦地處江南,礦石含水、含泥量較大,造成篩分效率較低,僅為45%~64%。采取的改進(jìn)措施是:增設(shè)緩沖漏斗,擴(kuò)大給礦扇形漏斗面積,減緩礦石下滑速度,延長礦石在篩面上的停留時間,提高篩面的利用率。經(jīng)考查證實篩分效率達(dá)75%以上,閉路循環(huán)負(fù)荷明顯降低。

4、改善洗礦工藝,減少礦石含泥量,提高破碎及篩分效率。

破碎系統(tǒng)改造后,破碎產(chǎn)品的終粒度由24mm降至16mm,使磨機(jī)的處理能力提高約10.7%,磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)時間大幅降低,磨機(jī)的電能、鋼球和襯板消耗自然大為減少??梢姡搹S采取的措施非常有效,廣大用戶可作為借鑒。