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球磨機(jī)主軸承燒瓦原因分析及處理措施

發(fā)布時(shí)間:2015-07-31 10:51:51

磨礦系統(tǒng)中球磨機(jī)主軸承燒瓦是常見(jiàn)的重大事故之一,修復(fù)處理需頂磨、揭蓋、抽瓦及刮研等,常規(guī)需耗時(shí)10多個(gè)班,而且每燒瓦一次,將使軸瓦損失3-5年的使用壽命,嚴(yán)重地影響了球磨機(jī)的正常運(yùn)行和系統(tǒng)的均衡生產(chǎn)。本文對(duì)球磨機(jī)燒瓦原因進(jìn)行分析并提出處理措施。

燒瓦原因分析

1、中空軸與軸瓦接觸面積過(guò)大,軸瓦靈活度變差。軸承應(yīng)與軸瓦應(yīng)屬線接觸,但由于理論間隙較小,加上瓦的彈性變形,軸與瓦的接觸面積較大,使軸瓦靈活度變差,這是燒瓦的主要原因之一。

2、中空軸垂直度與同軸度的誤差過(guò)大。我們?cè)谥锌蛰S與磨機(jī)筒體聯(lián)接處的加工端面及其中圓柱面進(jìn)行徑向跳動(dòng)和端面跳動(dòng)的測(cè)定,其徑向跳動(dòng)為0.7mm;端面跳動(dòng)為0.72mm,兩項(xiàng)指標(biāo)均超過(guò)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。這從瓦面燒瓦情況及軸瓦端面有深槽中得到了證實(shí)。

3、潤(rùn)滑油不合使用要求。潤(rùn)滑油站的油箱內(nèi)部嚴(yán)重銹蝕而使?jié)櫥褪艿搅宋廴?,加上燒瓦后巴氏合金碎片被帶回到油箱,檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油如不過(guò)濾已無(wú)法使用。此外,球磨機(jī)主軸承潤(rùn)滑油的選用了#68機(jī)械油,該油對(duì)40℃左右的軸承溫度來(lái)說(shuō)其粘度顯然偏低。這也是燒瓦的原因之一。

處理措施

1、對(duì)已燒過(guò)的軸瓦進(jìn)行刮研,保持原來(lái)的導(dǎo)油槽,將軸瓦接觸面內(nèi)的瓦邊倒坡40mm,增加弧形部分。刮瓦的精度在接觸帶處要求較高,每c㎡應(yīng)有三個(gè)控制點(diǎn)。

2、對(duì)軸瓦凸球面進(jìn)行處理,先將軸瓦反扣在枕木上,在球面座溝槽寬度稍大些的范圍內(nèi)(3-6mm),把軸瓦凸球面打成兩側(cè)帶圓弧的凹溝,并將球面座溝槽棱角打磨成圓弧。這祥處理后,凹球面溝槽的棱角就不會(huì)卡住凸球面,軸瓦在磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中活動(dòng)靈活。

3、更改潤(rùn)滑油,由原來(lái)的#68機(jī)械油改為粘度較高的#200極壓齒輪油,隨著油品粘度的增大,中空軸與軸瓦之間的油流速度減慢,易于形成所需要的油膜厚度。

4、考慮到潤(rùn)滑油已臟,軸承座內(nèi)尚有許多巴氏合金瓦碎片等原因。除對(duì)油箱和軸承座進(jìn)行清洗及更換潤(rùn)滑油外,并對(duì)稀油站進(jìn)行技術(shù)改造,增設(shè)了輔助過(guò)濾油箱,并在濾油箱的篩板上設(shè)了取放方便的濾油網(wǎng),以便及時(shí)過(guò)濾臟油。

采取上述處理措施后,球磨機(jī)運(yùn)行至今,再?zèng)]有出現(xiàn)燒瓦現(xiàn)象,說(shuō)明原因分析正確,處理方法得當(dāng)。文中所述的若干措施,不僅適用球磨機(jī)主軸承燒瓦的處理,也適于類似軸承燒瓦的處理。

磨礦系統(tǒng)中球磨機(jī)主軸承燒瓦是常見(jiàn)的重大事故之一,修復(fù)處理需頂磨、揭蓋、抽瓦及刮研等,常規(guī)需耗時(shí)10多個(gè)班,而且每燒瓦一次,將使軸瓦損失3-5年的使用壽命,嚴(yán)重地影響了球磨機(jī)的正常運(yùn)行和系統(tǒng)的均衡生產(chǎn)。本文對(duì)球磨機(jī)燒瓦原因進(jìn)行分析并提出處理措施。

燒瓦原因分析

1、中空軸與軸瓦接觸面積過(guò)大,軸瓦靈活度變差。軸承應(yīng)與軸瓦應(yīng)屬線接觸,但由于理論間隙較小,加上瓦的彈性變形,軸與瓦的接觸面積較大,使軸瓦靈活度變差,這是燒瓦的主要原因之一。

2、中空軸垂直度與同軸度的誤差過(guò)大。我們?cè)谥锌蛰S與磨機(jī)筒體聯(lián)接處的加工端面及其中圓柱面進(jìn)行徑向跳動(dòng)和端面跳動(dòng)的測(cè)定,其徑向跳動(dòng)為0.7mm;端面跳動(dòng)為0.72mm,兩項(xiàng)指標(biāo)均超過(guò)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。這從瓦面燒瓦情況及軸瓦端面有深槽中得到了證實(shí)。

3、潤(rùn)滑油不合使用要求。潤(rùn)滑油站的油箱內(nèi)部嚴(yán)重銹蝕而使?jié)櫥褪艿搅宋廴?,加上燒瓦后巴氏合金碎片被帶回到油箱,檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油如不過(guò)濾已無(wú)法使用。此外,球磨機(jī)主軸承潤(rùn)滑油的選用了#68機(jī)械油,該油對(duì)40℃左右的軸承溫度來(lái)說(shuō)其粘度顯然偏低。這也是燒瓦的原因之一。

處理措施

1、對(duì)已燒過(guò)的軸瓦進(jìn)行刮研,保持原來(lái)的導(dǎo)油槽,將軸瓦接觸面內(nèi)的瓦邊倒坡40mm,增加弧形部分。刮瓦的精度在接觸帶處要求較高,每c㎡應(yīng)有三個(gè)控制點(diǎn)。

2、對(duì)軸瓦凸球面進(jìn)行處理,先將軸瓦反扣在枕木上,在球面座溝槽寬度稍大些的范圍內(nèi)(3-6mm),把軸瓦凸球面打成兩側(cè)帶圓弧的凹溝,并將球面座溝槽棱角打磨成圓弧。這祥處理后,凹球面溝槽的棱角就不會(huì)卡住凸球面,軸瓦在磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中活動(dòng)靈活。

3、更改潤(rùn)滑油,由原來(lái)的#68機(jī)械油改為粘度較高的#200極壓齒輪油,隨著油品粘度的增大,中空軸與軸瓦之間的油流速度減慢,易于形成所需要的油膜厚度。

4、考慮到潤(rùn)滑油已臟,軸承座內(nèi)尚有許多巴氏合金瓦碎片等原因。除對(duì)油箱和軸承座進(jìn)行清洗及更換潤(rùn)滑油外,并對(duì)稀油站進(jìn)行技術(shù)改造,增設(shè)了輔助過(guò)濾油箱,并在濾油箱的篩板上設(shè)了取放方便的濾油網(wǎng),以便及時(shí)過(guò)濾臟油。

采取上述處理措施后,球磨機(jī)運(yùn)行至今,再?zèng)]有出現(xiàn)燒瓦現(xiàn)象,說(shuō)明原因分析正確,處理方法得當(dāng)。文中所述的若干措施,不僅適用球磨機(jī)主軸承燒瓦的處理,也適于類似軸承燒瓦的處理。