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關(guān)于回轉(zhuǎn)窯一次風配熱風的優(yōu)化方案研究

發(fā)布時間:2015-05-06 10:38:32

回轉(zhuǎn)窯配置過程中,一次風機的選型與配置關(guān)系到回轉(zhuǎn)窯燃燒器的工作效率,不少水泥廠在采用一次風機上都存在一定問題,本文我們?nèi)盒腔剞D(zhuǎn)窯廠家就一次風配熱風的優(yōu)化應(yīng)用進行詳細分析。

一次風的定義及作用

回轉(zhuǎn)窯一次風又叫吹風或鼓風。它是鼓風機吹送物料入窯的風量。

一次風包括冷、熱風兩部分,下面對這兩種風做具體分析。

冷風是由鼓風機吹送物料入窯的冷空氣。由于一次風包括冷、熱風兩部分,所以調(diào)冷風時必須固定熱風不變,以免相互影響。熱風固定后,調(diào)節(jié)冷風的大小可近似看作是調(diào)節(jié)一次風大小,即在其他條件不變的情況下,一次風越小,火焰越長;一次風越大,火焰越短。

熱風來源有兩個:一是從回轉(zhuǎn)窯內(nèi)抽出的熱風,它可提高一次風的溫度;二是從風掃式煤磨內(nèi)抽出的熱風,雖然它也可提高一次風溫,但因含有較多的水分和廢氣,含氧量較少,使物料燃燒速度減慢,用后黑火頭較長,對回轉(zhuǎn)窯的煅燒有一定影響,使用時可采取加強物料預(yù)燒,改進噴煤系統(tǒng),改進配料方案,提高二次風溫,增加一次風速等措施,抵消熱風中水氣對火焰的影響,適應(yīng)回轉(zhuǎn)窯煅燒需要。

某公司5#石灰回轉(zhuǎn)窯所用燃料為焦爐煤氣,一次風通過四通道燃氣燃燒器和煤氣混合進人窯內(nèi),容易造成回轉(zhuǎn)窯漏風現(xiàn)象。一次風的作用是為煤氣燃燒提供氧氣和調(diào)節(jié)火焰長度及形狀。

可行性分析

精煉電爐煙氣瞬時較低溫度為25℃,較高為400℃,但主要溫度區(qū)間集中在80-150℃直接,溫度均值為128℃。

經(jīng)監(jiān)測,該精煉電爐煙氣含氧量主要變化區(qū)間集中在18.7%-20.5%之間,完全能夠滿足回轉(zhuǎn)窯燃燒器使用。

實際改造方案

1、考慮到樓板承重能力,按照原一次風機水泥基礎(chǔ)尺寸采用18#槽鋼制作鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。

2、風機、電機及軸承座安裝于鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)之上,該基礎(chǔ)與回轉(zhuǎn)窯窯頭三樓樓板固定。

3、三樓樓板底部加裝鋼梁,增加樓板承重量,并起到減震的效果。

4、采用800mm風管將一次風機進口與該精煉爐爐體除塵管道相連取熱風。

5、風管中部安裝手動閥門一臺,遇到特殊情況時,關(guān)閉該閥門,掐斷熱風風源。

6、風管中部、手動閥與風機中段安裝電動冷風閥,當302爐關(guān)閉除塵管道閥門時,開啟該閥門?。壚滹L,保證一次風機正常工作。

改造效果

選取改造前5#回轉(zhuǎn)窯正常生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行對比改造前相關(guān)煤氣消耗、產(chǎn)量及石灰單耗見表1。改造后相關(guān)煤氣消耗、產(chǎn)量及石灰單耗見表2。

改造后日生產(chǎn)合格石灰產(chǎn)量可達259.43t(相比改造前產(chǎn)量增加15.4t左右),石灰單耗為349.03?/t(相比改造前電耗降低32.77?/t),1?煤氣按0.65元計算,每生產(chǎn)1t石灰可降低成本21.3元,每天可降低成本7434.5元,達到了預(yù)期效果。

回轉(zhuǎn)窯配置過程中,一次風機的選型與配置關(guān)系到回轉(zhuǎn)窯燃燒器的工作效率,不少水泥廠在采用一次風機上都存在一定問題,本文我們?nèi)盒腔剞D(zhuǎn)窯廠家就一次風配熱風的優(yōu)化應(yīng)用進行詳細分析。

一次風的定義及作用

回轉(zhuǎn)窯一次風又叫吹風或鼓風。它是鼓風機吹送物料入窯的風量。

一次風包括冷、熱風兩部分,下面對這兩種風做具體分析。

冷風是由鼓風機吹送物料入窯的冷空氣。由于一次風包括冷、熱風兩部分,所以調(diào)冷風時必須固定熱風不變,以免相互影響。熱風固定后,調(diào)節(jié)冷風的大小可近似看作是調(diào)節(jié)一次風大小,即在其他條件不變的情況下,一次風越小,火焰越長;一次風越大,火焰越短。

熱風來源有兩個:一是從回轉(zhuǎn)窯內(nèi)抽出的熱風,它可提高一次風的溫度;二是從風掃式煤磨內(nèi)抽出的熱風,雖然它也可提高一次風溫,但因含有較多的水分和廢氣,含氧量較少,使物料燃燒速度減慢,用后黑火頭較長,對回轉(zhuǎn)窯的煅燒有一定影響,使用時可采取加強物料預(yù)燒,改進噴煤系統(tǒng),改進配料方案,提高二次風溫,增加一次風速等措施,抵消熱風中水氣對火焰的影響,適應(yīng)回轉(zhuǎn)窯煅燒需要。

某公司5#石灰回轉(zhuǎn)窯所用燃料為焦爐煤氣,一次風通過四通道燃氣燃燒器和煤氣混合進人窯內(nèi),容易造成回轉(zhuǎn)窯漏風現(xiàn)象。一次風的作用是為煤氣燃燒提供氧氣和調(diào)節(jié)火焰長度及形狀。

可行性分析

精煉電爐煙氣瞬時較低溫度為25℃,較高為400℃,但主要溫度區(qū)間集中在80-150℃直接,溫度均值為128℃。

經(jīng)監(jiān)測,該精煉電爐煙氣含氧量主要變化區(qū)間集中在18.7%-20.5%之間,完全能夠滿足回轉(zhuǎn)窯燃燒器使用。

實際改造方案

1、考慮到樓板承重能力,按照原一次風機水泥基礎(chǔ)尺寸采用18#槽鋼制作鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。

2、風機、電機及軸承座安裝于鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)之上,該基礎(chǔ)與回轉(zhuǎn)窯窯頭三樓樓板固定。

3、三樓樓板底部加裝鋼梁,增加樓板承重量,并起到減震的效果。

4、采用800mm風管將一次風機進口與該精煉爐爐體除塵管道相連取熱風。

5、風管中部安裝手動閥門一臺,遇到特殊情況時,關(guān)閉該閥門,掐斷熱風風源。

6、風管中部、手動閥與風機中段安裝電動冷風閥,當302爐關(guān)閉除塵管道閥門時,開啟該閥門取冷風,保證一次風機正常工作。

改造效果

選取改造前5#回轉(zhuǎn)窯正常生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行對比改造前相關(guān)煤氣消耗、產(chǎn)量及石灰單耗見表1。改造后相關(guān)煤氣消耗、產(chǎn)量及石灰單耗見表2。

改造后日生產(chǎn)合格石灰產(chǎn)量可達259.43t(相比改造前產(chǎn)量增加15.4t左右),石灰單耗為349.03?/t(相比改造前電耗降低32.77?/t),1?煤氣按0.65元計算,每生產(chǎn)1t石灰可降低成本21.3元,每天可降低成本7434.5元,達到了預(yù)期效果。