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球團(tuán)工藝中回轉(zhuǎn)窯煤粉燃燒系統(tǒng)改造

發(fā)布時(shí)間:2015-04-24 11:03:47

回轉(zhuǎn)窯是球團(tuán)系統(tǒng)工藝中的關(guān)鍵設(shè)備,但是在實(shí)際生產(chǎn)中會(huì)出現(xiàn)不同的技術(shù)難題,導(dǎo)致了球團(tuán)系統(tǒng)產(chǎn)量低、能耗高、球團(tuán)質(zhì)量差、回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈周期短、成本高等,嚴(yán)重影響球團(tuán)系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì),并給設(shè)備管理和生產(chǎn)組織帶來很大的困難。針對以上技術(shù)難題,對其中關(guān)鍵工藝設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)穩(wěn)定了球團(tuán)生產(chǎn)能力,提高了球團(tuán)品質(zhì)。

回轉(zhuǎn)窯煤粉燃燒系統(tǒng)改造與實(shí)踐

改造前存在技術(shù)難題

回轉(zhuǎn)窯頭緩沖倉及噴煤系統(tǒng)是球團(tuán)系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),其工況直接關(guān)系到窯內(nèi)燃煤的穩(wěn)定性,從而關(guān)系到系統(tǒng)的產(chǎn)量和質(zhì)量。由于倉內(nèi)存大量的細(xì)粒煙煤粉,也是重大危險(xiǎn)源點(diǎn)。系統(tǒng)投產(chǎn)后,由于原設(shè)計(jì)的缺陷,暴露出許多技術(shù)難題。工藝流程如圖1所示。主要存在的問題:

1、原設(shè)計(jì)緩沖倉結(jié)構(gòu)為一倉雙漏斗出煤粉,兩倉相通,為一整體,兩漏斗各帶一套噴煤系統(tǒng),當(dāng)一套工作而另一套有故障需要停機(jī)處理時(shí),漏斗內(nèi)無法斷煤,長時(shí)間積存,容易起火自燃,甚至爆炸。倉內(nèi)存煤量達(dá)20t以上,煤粉細(xì)度-74μm占80%以上,而且是煙煤。

2、緩沖倉頂收粉使用一臺(tái)布袋除塵器,內(nèi)濾式、機(jī)械振打,造成設(shè)備故障頻繁,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。

3、煤粉倉內(nèi)設(shè)置紅外線料位計(jì),當(dāng)倉內(nèi)收煤時(shí),倉內(nèi)部揚(yáng)塵大,容易造成假料位,運(yùn)行中無法判斷倉內(nèi)存煤量,常引起煤粉自燃,燒布袋,影響生產(chǎn)(出現(xiàn)斷火),污染環(huán)境,是重大的安全隱患。

4、除塵器出口無排氣風(fēng)機(jī),倉內(nèi)及螺旋泵泵頂倉形不成負(fù)壓,噴煤量不穩(wěn)定。

由于上述技術(shù)難題的存在,窯頭噴煤極不穩(wěn)定對生產(chǎn)造成很大影響,緩沖倉多次著火,存在重大安全隱患。

回轉(zhuǎn)窯頭噴煤緩沖倉系統(tǒng)改造內(nèi)容

改造后結(jié)構(gòu)簡圖如下圖所示。

1、將緩沖倉以兩個(gè)漏斗分隔成兩個(gè)倉,完全隔離,每個(gè)倉下部做成懸掛式,懸掛部分和固定部分之間用軟連接密封。

2、將煤管在進(jìn)緩沖倉前分成兩路,分別對應(yīng)兩個(gè)倉,并增設(shè)切換閥。

3、使每個(gè)倉的下部懸掛部分通過4個(gè)稱重傳感器和上部固定部分連接,懸掛部分和倉內(nèi)煤粉重量經(jīng)傳感器測出。

4、在每個(gè)倉上設(shè)置一臺(tái)收粉除塵器,外濾式,壓縮空氣脈沖卸灰。

5、每臺(tái)收粉器出口配置一臺(tái)風(fēng)機(jī),將系統(tǒng)抽成負(fù)壓。

改造效果

改造后經(jīng)過長期運(yùn)行,達(dá)到了預(yù)期的目的,減少了回轉(zhuǎn)窯、噴煤系統(tǒng)等設(shè)備故障,提高了球團(tuán)生產(chǎn)能力和品質(zhì),具體如下:

1、提高噴煤系統(tǒng)安全化系數(shù),消除了煤粉自燃和爆炸的重大安全隱患,改造后再?zèng)]有發(fā)生過煤粉著火現(xiàn)象。

2、—個(gè)倉噴煤時(shí),另一倉可以放空煤粉,進(jìn)行正常檢修維護(hù),提高設(shè)備穩(wěn)定性。

3、稱重料位計(jì)可以準(zhǔn)確測定倉內(nèi)存煤,消除煤粉長期存放現(xiàn)象。

4、徹底消除了由于斷煤使窯內(nèi)滅火的現(xiàn)象,不再影響生產(chǎn)。

5、新的收粉器采用外濾式、壓縮空氣脈沖卸灰,結(jié)構(gòu)合理,運(yùn)行無故障,無泄漏。

球團(tuán)系統(tǒng)改造后,提高噴煤系統(tǒng)安全措施,有利于實(shí)現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)熱平衡,達(dá)到簡便快捷,省時(shí)省力的目的,有效阻止和杜絕輥篩松動(dòng),造成輥?zhàn)用撀涞燃夹g(shù)難題。對于提高球團(tuán)系統(tǒng)工作效率,提升經(jīng)濟(jì)效益有著重要意義。

回轉(zhuǎn)窯是球團(tuán)系統(tǒng)工藝中的關(guān)鍵設(shè)備,但是在實(shí)際生產(chǎn)中會(huì)出現(xiàn)不同的技術(shù)難題,導(dǎo)致了球團(tuán)系統(tǒng)產(chǎn)量低、能耗高、球團(tuán)質(zhì)量差、回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈周期短、成本高等,嚴(yán)重影響球團(tuán)系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì),并給設(shè)備管理和生產(chǎn)組織帶來很大的困難。針對以上技術(shù)難題,對其中關(guān)鍵工藝設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)穩(wěn)定了球團(tuán)生產(chǎn)能力,提高了球團(tuán)品質(zhì)。

回轉(zhuǎn)窯煤粉燃燒系統(tǒng)改造與實(shí)踐

改造前存在技術(shù)難題

回轉(zhuǎn)窯頭緩沖倉及噴煤系統(tǒng)是球團(tuán)系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),其工況直接關(guān)系到窯內(nèi)燃煤的穩(wěn)定性,從而關(guān)系到系統(tǒng)的產(chǎn)量和質(zhì)量。由于倉內(nèi)存大量的細(xì)粒煙煤粉,也是重大危險(xiǎn)源點(diǎn)。系統(tǒng)投產(chǎn)后,由于原設(shè)計(jì)的缺陷,暴露出許多技術(shù)難題。工藝流程如圖1所示。主要存在的問題:

1、原設(shè)計(jì)緩沖倉結(jié)構(gòu)為一倉雙漏斗出煤粉,兩倉相通,為一整體,兩漏斗各帶一套噴煤系統(tǒng),當(dāng)一套工作而另一套有故障需要停機(jī)處理時(shí),漏斗內(nèi)無法斷煤,長時(shí)間積存,容易起火自燃,甚至爆炸。倉內(nèi)存煤量達(dá)20t以上,煤粉細(xì)度-74μm占80%以上,而且是煙煤。

2、緩沖倉頂收粉使用一臺(tái)布袋除塵器,內(nèi)濾式、機(jī)械振打,造成設(shè)備故障頻繁,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。

3、煤粉倉內(nèi)設(shè)置紅外線料位計(jì),當(dāng)倉內(nèi)收煤時(shí),倉內(nèi)部揚(yáng)塵大,容易造成假料位,運(yùn)行中無法判斷倉內(nèi)存煤量,常引起煤粉自燃,燒布袋,影響生產(chǎn)(出現(xiàn)斷火),污染環(huán)境,是重大的安全隱患。

4、除塵器出口無排氣風(fēng)機(jī),倉內(nèi)及螺旋泵泵頂倉形不成負(fù)壓,噴煤量不穩(wěn)定。

由于上述技術(shù)難題的存在,窯頭噴煤極不穩(wěn)定對生產(chǎn)造成很大影響,緩沖倉多次著火,存在重大安全隱患。

回轉(zhuǎn)窯頭噴煤緩沖倉系統(tǒng)改造內(nèi)容

改造后結(jié)構(gòu)簡圖如下圖所示。

1、將緩沖倉以兩個(gè)漏斗分隔成兩個(gè)倉,完全隔離,每個(gè)倉下部做成懸掛式,懸掛部分和固定部分之間用軟連接密封。

2、將煤管在進(jìn)緩沖倉前分成兩路,分別對應(yīng)兩個(gè)倉,并增設(shè)切換閥。

3、使每個(gè)倉的下部懸掛部分通過4個(gè)稱重傳感器和上部固定部分連接,懸掛部分和倉內(nèi)煤粉重量經(jīng)傳感器測出。

4、在每個(gè)倉上設(shè)置一臺(tái)收粉除塵器,外濾式,壓縮空氣脈沖卸灰。

5、每臺(tái)收粉器出口配置一臺(tái)風(fēng)機(jī),將系統(tǒng)抽成負(fù)壓。

改造效果

改造后經(jīng)過長期運(yùn)行,達(dá)到了預(yù)期的目的,減少了回轉(zhuǎn)窯、噴煤系統(tǒng)等設(shè)備故障,提高了球團(tuán)生產(chǎn)能力和品質(zhì),具體如下:

1、提高噴煤系統(tǒng)安全化系數(shù),消除了煤粉自燃和爆炸的重大安全隱患,改造后再?zèng)]有發(fā)生過煤粉著火現(xiàn)象。

2、—個(gè)倉噴煤時(shí),另一倉可以放空煤粉,進(jìn)行正常檢修維護(hù),提高設(shè)備穩(wěn)定性。

3、稱重料位計(jì)可以準(zhǔn)確測定倉內(nèi)存煤,消除煤粉長期存放現(xiàn)象。

4、徹底消除了由于斷煤使窯內(nèi)滅火的現(xiàn)象,不再影響生產(chǎn)。

5、新的收粉器采用外濾式、壓縮空氣脈沖卸灰,結(jié)構(gòu)合理,運(yùn)行無故障,無泄漏。

球團(tuán)系統(tǒng)改造后,提高噴煤系統(tǒng)安全措施,有利于實(shí)現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)熱平衡,達(dá)到簡便快捷,省時(shí)省力的目的,有效阻止和杜絕輥篩松動(dòng),造成輥?zhàn)用撀涞燃夹g(shù)難題。對于提高球團(tuán)系統(tǒng)工作效率,提升經(jīng)濟(jì)效益有著重要意義。