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石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝中石灰石閉塞的原因及預防

發(fā)布時間:2015-04-01 09:37:53

石灰石-石膏濕法煙氣脫硫是我國燃煤電廠煙氣脫硫中廣泛采用的一種工藝,但是該工藝在實際應用中會出現(xiàn)石灰石閉塞現(xiàn)象,影響工藝流程的正常工作,為此,我們對發(fā)生閉塞現(xiàn)象的原因進行了探討。

石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝簡介

采用石灰石粉或石灰粉作為脫硫吸收劑,加水混合、攪拌制成石灰石漿液,經(jīng)供漿泵打入吸收塔內(nèi),與煙氣充分混合接觸,產(chǎn)生一系列化學反應,從而使SO2被從煙氣中吸收。脫硫后的煙氣,再經(jīng)除霧器清洗后從煙囪排出。

反應生成的漿液經(jīng)泵送至旋流分離器進行分離,密度小的(大約含3%的固態(tài)物)經(jīng)過溢流管回到吸收塔再循環(huán)利用;密度大的回流至石膏漿液罐,經(jīng)濃縮、脫水成為石膏,可作為建筑材料等進行綜合利用。

石灰石閉塞原因分析

1、煙氣中含硫量大

燃煤中的含硫量增加或由于鍋爐負荷增加引起燃煤量、煙氣量增加,使吸收塔入口煙氣SO2濃度高于設(shè)計值。

2、氧化風量不足

煙氣S02濃度增大后,氧化風量也應隨之增加,如果沒有及時補給氧氣量,使吸收塔漿液因氧化不充分導致亞硫酸鹽過剩,就會閉塞在石灰石的表面,抑制了石灰石的溶解。

3、煙塵濃度高

當除塵器由于某種原因效率下降后,進入脫硫系統(tǒng)入口煙氣濃度會升高,由于煙塵中含有氟化物和鋁化物,隨著漿液中灰塵量的增加,漿液中的氟化物和鋁化物也會增加,尤其是在高pH值下更易形成氟鋁絡合物,由于這些絡合物的表面積很小,很容易閉塞在CaCO3表面而阻止CaCO3的溶解。

4、石灰石品質(zhì)差或粒度不當

當石灰石粉中的CaCO3成分含量低于90%,氧化鎂及碳酸鎂的質(zhì)就會超標或灰石的粒度太細或太粗,都容易造成閉塞。

石灰石閉塞的預防

1、根據(jù)原煙氣SO2,排放濃度及負荷的變化,及時調(diào)整石灰石漿液的加入,必耍時增開一臺氧化風機,進入吸收塔的氧化空氣溫度控制存40-50℃;吸收塔漿液PH值控制存5.0~5.6;塔內(nèi)漿液密度值控制在1100~1120kg/?;通過除霧器向吸收塔內(nèi)大量補水,維持吸收塔高液位。

2、當原煙氣SO2濃度增高,過量加漿導致石灰石閉塞發(fā)生時,較快捷有效的方法是降低鍋爐負荷,其次是改換含硫量少的燃用煤種,進而降低煙氣SO2濃度和煙氣流量。

3、加強對電除塵器的維護,防止出現(xiàn)電場跳閘,尤其應避免電場跳閘時高濃度的煙塵進入吸收塔。

4、耍根據(jù)氯化風機出口壓力和溫度變化,及時清理氧化風機的進氣過濾器,防止氧化風管結(jié)垢,同時要做好對氧化風機的維護,確保氧化風機正常運行和備用氧化風機可隨時投運。

采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝的火電廠普遍存在石灰石閉塞問題,造成這一現(xiàn)象的因素很多,但根本原因是燃用煤種的含硫量太高的和波動變化太大。如某熱電廠670t/h鍋爐原來燃用含硫量較高的貧煤時,經(jīng)常發(fā)生石灰石閉塞現(xiàn)象,改燒含硫量較低的煙煤后沒再出現(xiàn)。如果短時間內(nèi)無法改變?nèi)加妹悍N的話,需耍從煤種配置、生產(chǎn)調(diào)度、檢修維護、運行操作控制、現(xiàn)場管理、設(shè)備改造等多方面入手,有的放矢地采取相應的措施,預防石灰石閉塞現(xiàn)象發(fā)生,避免石膏漿液外排。

石灰石-石膏濕法煙氣脫硫是我國燃煤電廠煙氣脫硫中廣泛采用的一種工藝,但是該工藝在實際應用中會出現(xiàn)石灰石閉塞現(xiàn)象,影響工藝流程的正常工作,為此,我們對發(fā)生閉塞現(xiàn)象的原因進行了探討。

石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝簡介

采用石灰石粉或石灰粉作為脫硫吸收劑,加水混合、攪拌制成石灰石漿液,經(jīng)供漿泵打入吸收塔內(nèi),與煙氣充分混合接觸,產(chǎn)生一系列化學反應,從而使SO2被從煙氣中吸收。脫硫后的煙氣,再經(jīng)除霧器清洗后從煙囪排出。

反應生成的漿液經(jīng)泵送至旋流分離器進行分離,密度小的(大約含3%的固態(tài)物)經(jīng)過溢流管回到吸收塔再循環(huán)利用;密度大的回流至石膏漿液罐,經(jīng)濃縮、脫水成為石膏,可作為建筑材料等進行綜合利用。

石灰石閉塞原因分析

1、煙氣中含硫量大

燃煤中的含硫量增加或由于鍋爐負荷增加引起燃煤量、煙氣量增加,使吸收塔入口煙氣SO2濃度高于設(shè)計值。

2、氧化風量不足

煙氣S02濃度增大后,氧化風量也應隨之增加,如果沒有及時補給氧氣量,使吸收塔漿液因氧化不充分導致亞硫酸鹽過剩,就會閉塞在石灰石的表面,抑制了石灰石的溶解。

3、煙塵濃度高

當除塵器由于某種原因效率下降后,進入脫硫系統(tǒng)入口煙氣濃度會升高,由于煙塵中含有氟化物和鋁化物,隨著漿液中灰塵量的增加,漿液中的氟化物和鋁化物也會增加,尤其是在高pH值下更易形成氟鋁絡合物,由于這些絡合物的表面積很小,很容易閉塞在CaCO3表面而阻止CaCO3的溶解。

4、石灰石品質(zhì)差或粒度不當

當石灰石粉中的CaCO3成分含量低于90%,氧化鎂及碳酸鎂的質(zhì)就會超標或灰石的粒度太細或太粗,都容易造成閉塞。

石灰石閉塞的預防

1、根據(jù)原煙氣SO2,排放濃度及負荷的變化,及時調(diào)整石灰石漿液的加入,必耍時增開一臺氧化風機,進入吸收塔的氧化空氣溫度控制存40-50℃;吸收塔漿液PH值控制存5.0~5.6;塔內(nèi)漿液密度值控制在1100~1120kg/?;通過除霧器向吸收塔內(nèi)大量補水,維持吸收塔高液位。

2、當原煙氣SO2濃度增高,過量加漿導致石灰石閉塞發(fā)生時,較快捷有效的方法是降低鍋爐負荷,其次是改換含硫量少的燃用煤種,進而降低煙氣SO2濃度和煙氣流量。

3、加強對電除塵器的維護,防止出現(xiàn)電場跳閘,尤其應避免電場跳閘時高濃度的煙塵進入吸收塔。

4、耍根據(jù)氯化風機出口壓力和溫度變化,及時清理氧化風機的進氣過濾器,防止氧化風管結(jié)垢,同時要做好對氧化風機的維護,確保氧化風機正常運行和備用氧化風機可隨時投運。

采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝的火電廠普遍存在石灰石閉塞問題,造成這一現(xiàn)象的因素很多,但根本原因是燃用煤種的含硫量太高的和波動變化太大。如某熱電廠670t/h鍋爐原來燃用含硫量較高的貧煤時,經(jīng)常發(fā)生石灰石閉塞現(xiàn)象,改燒含硫量較低的煙煤后沒再出現(xiàn)。如果短時間內(nèi)無法改變?nèi)加妹悍N的話,需耍從煤種配置、生產(chǎn)調(diào)度、檢修維護、運行操作控制、現(xiàn)場管理、設(shè)備改造等多方面入手,有的放矢地采取相應的措施,預防石灰石閉塞現(xiàn)象發(fā)生,避免石膏漿液外排。